联系人:李先生
电 话:19971903811
电 话:0710-3044629
邮 箱:715363968@qq.com
地 址:襄阳市长虹北路118号中润
云邦20楼12号
主电动机开关柜合闸后 ,水阻柜也得电 ,水箱内的动极板自上而下开始运行 ,在设定的时间(起动时间) 内串接在主电动机转子回路内的电阻值逐渐下降,当动极板碰到下限行程开关时,转子短接真空接触器吸合,转子短接,主电动机起动完成。
(1)主电动机起动时,水阻柜备妥信号消失,动极板开始下行的同时,短接真空接触器动作,短接了电动机转子,造成电动机直接起动 ,因起动电流过大 ,速断保护跳停 ;
(2)主电动机开始起动时 。水阻柜备妥信号消失 ,动极板开始向下运行 。正常工作时动极板运行时间应为 35s,但此时却在20s 左右吸合了真空接触器,水阻柜没有完成软起动过程,造成电动机起动电流过大,速断保护跳停。
四、原因分析
通过对水阻柜故障和正常时的运行状态分析看出,造成电动机速断保护跳停的原因均为动极 板未能按设计流程正常运行 ,且产生了虚假的信号吸合了真空接触器,强制起动高压电动机。造成电动机起动电流过高 ,从而速断保护动作。故障时,一种表现为电动机直接硬起动,水阻柜根本没有起到作用:另一种表现为动极板运行时间未到 ,水电阻阻值还没有降到小 ,就短接了真空断路器 。为此 ,我们对水阻柜及其控制系统进行了认真检查和分析。从多台水阻柜PLC中下载的程序分析中发现 ,PLC程序设计过于简单,没有设计防跳保护功能是造成以上故障的主要原因。
程序中短接真空接触器需要的条件为手自动转换开关I0.6 打在自动位置且下限行程开关 I0.1断开就可以驱动真空接触器。在实际生产中I0.1 就是极板运行的下限位置行程开关,取常闭点,即极板运行到底部碰到下限接 近开关时使 I0.1由常闭变常开,就可以短接真空接触器,完成一次软起动任务。但因触点老化或起动时高压电产生干扰等情况下。常会导致 I0.1 出现闪烁。此时无论动极板处于任何位置都会直接短接真空接触器。如果动极板正处于水箱较上部分 ,就会出现因动静极板之间阻值较大 ,电动机由软起动变成直接起动,从而引发速断动作,对电动机造成大电流冲击。查明原因后,除更换新的行程开关外,我们对程序进行了修改 。
在短接真空接触器之前增加了一个先决条件T50 ,即当起动命令I0.5 闭合后触发接通延时定时器T50。30s 后T50 闭合了才允许在下限行程开关I0.1断开时吸合真空接触器。在水阻柜起动后的30s内不允许短接真空接触器 。30s 的设定时间可根据动极板的运行位置进行调整 ,一般只要稍小于动极板正常运行时间即可。这样就可以避免真空接触器在任意时间吸合而造成速断跳停。